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调节PID,太伤人了, 损失了好多的桨, 最后还是飞起来了 但是,用普通的NRF24L01控制的话感觉距离不够, 由于信号问题,不敢飞太高了 有可能是原子大哥的NRF24L01的PCB天线朝里面的缘故吧,我也是猜猜的,希望原子大哥能把PCB天线朝外面 就好了; Zeus v3.7DMP起飞.rar (336.79 KB ) Zeus遥控v4.0.rar (1.06 MB ) |
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22个回答
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恭喜恭喜
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刚刚做到平衡和简单的方向控制,估计翻空有些困难,后期慢慢想想
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硬件部分,一个ARM处理器STM32F103C8T6最小系统版,然后焊接了一个NRF24L01,一个MPU6050,MS5611,HMC5883L,后面三个是整合到一个芯片上的;
遥控部分的确是原子哥的开发板 |
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恭喜啊,我也在做四轴,弄到pid了,你是怎么调pid啊?是不是绑起来,先调一个直线上的两个电机?
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你的pid程序是增量式的还是位置式的?能贴出来看看么?
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还没有写悬停的程序呢,目前在搞指南针和高度
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买飞机硬件,写自己的程序
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楼主的是位置式的pid啊,为啥不用增量式的呢?
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课本上说的是增量式的计算量小小额。
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我目前先用位置的嘛,等基本功能实现了,在用增量的试试看
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牛人啊,MARK!!!
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楼主是哪个专业的 啊?
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自动化的哈,专门研究控制的,不过刚开始学自控课,可能等些日子才研究的深入。
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嗯,加油!
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moto1 = throttle - ID_ROL.OUT + ID_PIT.OUT - ID_YAW.OUT;
moto2 = throttle + ID_ROL.OUT + ID_PIT.OUT + ID_YAW.OUT; moto3 = throttle + ID_ROL.OUT - ID_PIT.OUT - ID_YAW.OUT; moto4 = throttle - ID_ROL.OUT - PID_PIT.OUT + PID_YAW.OUT; throttle为遥控给的油门,PID_ROL.OUT 、PID_PIT.OUT 、PID_YAW.OUT为PID调节所产生的量; moto为pid调节后总的油门 |
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哥们 哪个学校的 大几的
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你呢?
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只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
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